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24
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2
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108
公用系统检查投用
1
联系调度投用循环水
1、确认现场管线检查完毕,公用介质界区阀已开 2、打开导淋检查水质进行置换 3、取样检测合格后,投入生产系统使用
1、界区打开现场无泄漏,压力正常 2、水质查看无浑浊,异常杂物 3、水质电导率检测<10us/cm
公用系统检查投用
2
联系调度投用脱盐水
1、确认现场管线检查完毕,公用介质界区阀已开 2、打开导淋检查水质进行置换 3、取样检测合格后,投入生产系统使用
1、界区打开现场无泄漏,压力正常 2、水质查看无浑浊,异常杂物 3、水质电导率检测<10us/cm
公用系统检查投用
3
联系调度投用仪表气
1、确认现场管线检查完毕,公用介质界区阀已开 2.仪表气总管压力正常,无掉压
1、界区打开现场无泄漏,压力正常 2、仪表气压力高于0.65MPa
公用系统检查投用
4
联系调度投用氮气
1、确认现场管线检查完毕,公用介质界区阀已开 2.氮气总管压力正常,无掉压
1、界区打开现场无泄漏,压力正常 2、氮气压力高于0.65MPa
炉体水投用
1
联系调度
询问调度使用脱盐水对水罐补水
脱盐水管网压力0.4MPa以上
炉体水投用
2
建立液位
中控打开脱盐水管切断阀XV04B22A,补脱盐水,液位建立1800mm
中控注意观察液位,液位已建立1800mm
炉体水投用
3
通知现场起泵
检查确认P04B01A具备启动条件,中控启动泵P04B01A,泵出口压力PT04B15A稳定。调整泵P04B01A回流管线手阀,对总管排气
注意泵的电流控制小于355A,防止泵跳停
炉体水投用
4
建立循环
中控观察液位1800±150mm,及时补水,上水排气完成后,中控把PV04B10A-2打开,压力0.35MPa循环
循环后液位控制1350-1600mm,压力在控制在0.7MPa,已建立循环
炉体水投用
5
通知调度使用S2
打电话询问调度使用S2蒸汽对闪蒸罐升温升压
调度允许使用蒸汽
炉体水投用
6
升温
通知现场蒸汽管线排凝,冷凝水排完,中控打开S2开关阀,现场开手阀,放空30分钟,关闭放空管线,温度升到133±3℃,压力PT04B12A升到0.2MPa
温度持续上涨至100℃以上,压力持续上涨至0.2MPa
炉体水投用
7
调整参数
上水总管压力0.8MPa,回水压力0.55MPa,液位1450mm,投自动
1、上水总管压力控制0.78-0.86MPa 2、闪蒸回水总管压力控制0.55-0.59MPa 3、闪蒸罐液位控制1350-1600mm
炉体水投用
8
投用精馏C2凝液
得到调度允许通知现场打开C2手阀,中控打开LV04B03调节阀
注意C2凝液压力要高于闪蒸罐罐顶压力,压力低管线震动
炉体水投用
9
投用蒸汽补水凝液C12
得到调度允许通知现场打开C12手阀,中控打开PV04B36调节阀
C12蒸汽凝液控制压力0.55-0.8MPa(压力控制过高影响冷氢化反应器)
炉体水投用
10
投用冷氢化C2凝液
得到调度允许通知现场打开C2手阀
手阀开2圈注意管线有无振动
底盘水投用
1
通知调度还原V04A03需要补充液位
打电话询问调度使用脱盐水对底盘水罐进行补水
调度通知可以使用
底盘水投用
2
建立液位
中控打开脱盐水管切断阀XV04B22A,补脱盐水,打开排气,液位建立1800mm
液位补水至1800mm
底盘水投用
3
通知现场起泵
检查确认P04A03A具备启动条件,中控启动泵P04A03A,泵出口压力稳定0.85-0.95MPa。调整泵P04A03A回流管线手阀,打自循环,上水管线排气完成后打开一台还原炉底盘水上回水阀门系统循环
底盘水上回水系统排气完成循环
底盘水投用
4
建立循环
中控观察液位1450±150mm,及时补水,中控把PT04A11A/B打开,压力0.35MPa循环
确认液位,压力在标准值,已建立循环
底盘水投用
5
通知调度使用S2
打电话询问调度使用S2蒸汽
调度回复可以使用
底盘水投用
6
升温
通知现场排凝,冷凝水排完,中控打开S2开关阀,现场开手阀,放空30分钟,关闭放空管线,温度升到133±3℃,压力PT04A18A升到0.22MPa
确认温度,压力在标准值
底盘水投用
7
调整参数
上水总管压力0.76MPa,回水压力0.55MPa,液位1450mm,投自动
确认液位,压力在标准值
底盘水投用
8
通知调度投用C2、C12
打电话询问调度使用C2、C12
调度回复可以使用
底盘水投用
9
投用C2、C12
通知现场打开冷氢化C2、精馏C2手阀,中控打开LV04A03调节阀,通知现场打开C12手阀
液位控制1350-1600mm
底盘水投用
10
液位投自动
将LV04B03调节阀打自动控制
设定液位1450mm
电极水投用
1
打点
通知现场检查电极水罐各监控仪表根部阀,对XV04A25进行打点。
阀门开关正常
电极水投用
2
汇报
通知调度电极水罐补脱盐水
现场及中控具备电极水循环条件
电极水投用
3
补液
打开XV04A25补脱盐水至1600-2000mm
总管排气
电极水投用
4
启泵
点启一台电极水泵
泵排气
电极水投用
5
建立循环1
选取最末端的炉子南北各一台通电极水,期间注意与现场沟通调整泵出口,单台还原炉循环电极水往总管注水排气
液位不低于1600mm
电极水投用
6
建立循环2
增加几台还原炉通电极水,增加泵输出,调整总管上水压力,维持0.48-0.52MPa
调整总管压力0.48-0.52MPa
电极水投用
7
建立循环3
通知电气选取最末端还原炉通电极调功水,并缓慢增加通水炉数
维持总管压力及液位,调功水总管排气
电极水投用
8
投用连锁
各项参数稳定后电极水液位投联锁,备泵投备
液位、压力联锁投入
电极水投用
9
置换
不断补液排液置换电导率<5us/cm合格
电导率<5us/cm
电极水投用
10
建立循环
据现场情况投用E04A10一组或多组闭式冷却塔
湿冷塔循环投入使用
氢气管线投用置换
1
检查二楼阀门
通知现场关闭所有还原炉回收氢,低温氢管线手阀,氢气进换热器界区阀
所有管线均已连好,导淋阀已关闭,具备置换条件
氢气管线投用置换
2
选取还原炉
检查两台末端还原炉具备进气条件
三楼还原炉炉筒紧固,二楼管道连接紧固
氢气管线投用置换
3
联系调度
联系调度使用氮气,向氢气总管充压
使用氮气时注意氮气流量,氮气总管压力
氢气管线投用置换
4
通知现场开手阀
告知现场:开末端还原炉炉氮气手阀和回收氢手阀
氮气、回收氢、手阀已开
氢气管线投用置换
5
氮气升压
打开XV04B07,XV04B05和XV04B06,FCV04B03,将氢气总管压力充至0.6MPa
总管压力充至0.6MPa
氢气管线投用置换
6
查漏
通知现场对氢气各管路查漏
XV04B07关闭
氢气管线投用置换
7
保压
观察氢气总管压力PIT04B02曲线
保压30min,压降≤0.001MPa
氢气管线投用置换
8
泄压
告知现场,开末端还原炉VG2手阀,PCV04B02缓慢开到100%,总管压力泄至0.05MPa,关闭XV04B11
总管压力泄至0.05MPa以下
氢气管线投用置换
9
选取还原炉
以北侧回收氢管线置换为例,从1号炉进氮气至回收氢管线充压至总管进入45号炉泄压至VG2管线
明确置换流程
氢气管线投用置换
10
氮气充压置换
打开45号炉回收氢、VG2手阀,打开1号炉氮气、回收氢手阀,从1号炉充氮气至氢气总管及45号炉,充压压力0.3MPa
炉内压力冲至0.3MPa
氢气管线投用置换
11
氮气泄压
打开45号炉XV04B11和PCV04B02泄压,PCV04B02缓慢开到100%,炉内压力泄至0.05MPa,关闭XV04B11
总管压力泄至0.05MPa以下
氢气管线投用置换
12
置换氢气总管
重复憋放置换4-5次取杨
氮气置换4-5次
氢气管线投用置换
13
取样
告知现场氮气置换结束,取样检测微氧露点
微氧≤500ppm,露点≤-40℃
氢气管线投用置换
14
通知现场关手阀
通知现场:关闭还原炉氮气手阀,回收氢手阀,VG2手阀
手阀关闭
氢气管线投用置换
15
联系调度
联系调度使用氢气,给氢气总管充压
调度回复可以使用
氢气管线投用置换
16
通知现场
通知现场打开1#还原炉电解氢手阀,回收氢手阀
具备置换条件方可进氢
氢气管线投用置换
17
总管充压
打开1还原炉XV04B06,XV04B05压力充至0.6MPa
压力充至0.6MPa
氢气管线投用置换
18
查漏
通知现场总管已进氢,对各管道法兰处查漏,无问题继续充压至1.0MPa检漏
总管压力压降30min小于0.001MPa
氢气管线投用置换
19
查漏合格准备泄压
通知现场打开45#还原炉回收氢手阀,VG1手阀,控制FV04B03阀位泄压至0.05MPa
总管压力泄至0.05MPa以下,注意807压力低于18KPa
氢气管线投用置换
20
升压
打开1#炉XV04B06给总管充压0.4MPa
氢气总管压力充至0.4MPa
氢气管线投用置换
21
泄压
打开XV04B10泄压,压力泄至0.05MPa
重复置换7-8次
氢气管线投用置换
22
通知取样
通知现场置换结束,取样检查氢中氮,取样合格后将总管压力充至1.0MPa
氢中氮≤500ppm
氢气管线投用置换
23
关阀门
取样合格后将总管压力充至1.0MPa,关闭1/45号炉回收氢、低温氢手阀
总管压力充至1.0MPa
氢气管线投用置换
24
开界区阀
氢气总管压力两端持平后,通知调度打开回收氢界区阀
界区阀打开
尾气管线投用
1
检查尾气管线
通知现场检查总管及支管阀门关闭,盲板已抽
盲板已抽,管线法兰紧固
尾气管线投用
2
氮气气密
从末端还原炉进氮气至尾气总管充压至0.3MPa检漏,合格后再充至0.6MPa检漏保压,压降<0.01MPa,气密合格后进行氮气置换
压力0.6MPa,压降<0.01MPa
尾气管线投用
3
选取还原炉
选取尾气管线末端还原炉进行憋放置换,以北侧为例:选取47号和91号炉
明确还原炉置换流程
尾气管线投用
4
打开阀门
通知现场打开47号炉氮气手阀和尾气手阀,打开91号炉尾气和VG2手阀
阀门已打开
尾气管线投用
5
氮气置换
打开47号炉XV04A07、PV04A02、XV04A09氮气充压至尾气总管及91号炉压力0.3MPa,从VG2泄压,重复置换3-4次
尾气总管充压至0.3MPa置换
尾气管线投用
6
取样
氮气置换次数到达后对总管及泄压还原炉进行取微氧和露点
微氧<500ppm 露点≤-40℃
尾气管线投用
7
氢气气密
氮气置换合格后,将压力泄至0.05MPa以下,检查关闭模块所有阀门,打开一台还原炉电解氢手阀及尾气手阀将总管充压至0.3MPa检漏,检漏合格后充压至0.6MPa检漏保压
压力0.6MPa,压降<0.01MPa
尾气管线投用
8
氢气置换
以二线北侧为例:打开91号炉VG1手阀泄压至0.05MPa以下,打开47号炉电解氢手阀尾气手阀对总管充压至0.4MPa,从91号炉泄压至VG1管线,重复置换6-7次
置换压力控制0.4MPa
尾气管线投用
9
取样
总管置换次数达到后进行取氢中氮
氢中氮<500ppm
尾气管线投用
10
通知调度连通尾气
联系调度,申请开界区阀
界区阀两侧压力相同
尾气管线投用
11
打开界区阀
中控开界区切断阀XV04B30A/B
阀门开到位
尾气管线投用
12
通知现场开阀门连通
通知现场开界区手阀XV04B30A/B手阀
现场回复手阀已开
尾气管线投用
13
还原炉升压
由末端还原炉升压
开XV04B06,FV04B03用升压的末端还原炉进行循环,氢气设定流量200kg/h
尾气管线投用
14
连通尾气
开XV04B10,PCV04B02投自动
尾气压力设定为0.5MPa
尾气管线投用
15
投用尾气管线
检查还原炉尾气压力
0.5MPa压力平稳,氢气循环正常,尾气总管投用
汽化器投用
1
通知调度罐区送料
中控检查该汽化器参数,切断阀与调节阀状态
现场显示阀门状态与中控室界面反馈状态一致
汽化器投用
2
接收到调度通知,罐区已送料
接到调度通知已向还原供料
双方沟通确认
汽化器投用
3
通知现场汽化器准备进料
通知现场检查该汽化器TCS管线旁通是否关闭,并打开进料手阀
与中控对讲机确认2遍,现场人员已到位
汽化器投用
4
补液位
打开XV04A01,并缓慢打开调节阀LV04A01对汽化器补液
液位升至550mm时,投自动
汽化器投用
5
通知现场准备汽化器通高温水
通知打开133℃高温水上水及回水阀。并打开排气阀,排气完毕后
汽化器回水总管排气完成
汽化器投用
6
还原炉空烧准备
还原炉击穿空烧完成,氢气循环待进料
还原炉空烧完成
汽化器投用
7
升温升压
打开调节阀PCV04A01,相据压力缓慢调节开度,当压力调至0.82Mpa时打自动
温度110-116℃,压力0.75-0.87Mpa
汽化器投用
8
通知现场向还原炉进料
现场打开气相管道上的手阀开始输送气相TCS。生产稳定后,将汽化器液位,温度,压力投入联锁
确认能够与尾气建立循环
急停后复启
1
接收复启指令
接收领导通知:急停还原炉复启
确认复启炉号
急停后复启
2
检查还原炉情况
确认复启还原炉具备启炉条件,复启还原炉复启前要进行检漏。
DCS画面无报警,复启炉具备启炉条件,详见附件10
急停后复启
3
电气画面无报警
电气画面无报警
联系电气检查确认无误
急停后复启
4
通知现场检查
通知现场人员:对复启炉进行启炉前检查
与现场人员确认复启炉,中控具备启炉条件
急停后复启
5
接收已送电指令
接到调度复启炉已送电通知
复述复启炉电气开关号
急停后复启
6
取消停车
顺控界面,点击“停车”,取消停车状态
“手动”状态下进行操作
急停后复启
7
复位停车
顺控界面,点击“停车复位”
检查停车连锁,确认已经解除,停车指示灯熄灭
急停后复启
8
通知启炉
通知二楼三楼现场和电气人员,准备启炉
收到回复后,才可以进行打压操作
急停后复启
9
手动启炉
启炉打压方式参考附件3
复启炉,高压击穿电压给定3600V,由外圈向内打压。第一相打压击穿时间较久(约1H左右),故选定一项打压,不可切换
急停后复启
10
提加电流
击穿相手动补加电流
击穿后氢气流量提加到75kg/h,电流匀速加到急停前总电流的70%
急停后复启
11
询问炉内情况
通知三楼人员观察炉内情况
炉内温度,复启后硅棒是否有裂痕,硅棒表面是否正常,得到正常回复后,空烧5分钟即可回复进料
急停后复启
12
恢复进料
得到三楼巡检人员回复后,开始恢复进料
50分钟内恢复到急停前进料量,同时提加氢气,使配比不低于急停前配比
急停后复启
13
恢复电流
补加电流,直至与急停前电流相同
恢复进料的同时恢复电流,随时通知三楼巡检人员观察炉内情况,避免温度过高产生雾化现象
急停后复启
14
检查复启情况
检查复启后DCS运行界面
TCS/H2以及电流恢复到位,电压缓慢下降无剧烈波动,水路流量温度正常
急停后复启
15
切换电气控制
通知电气人员,将还原炉由上位机控制切换为DCS控制
上位机恢复电流同DCS界面上电流数值相同
急停后复启
16
恢复运行
顺控界面,点击“手动”,恢复307步自动顺控程序
密切监控主界面参数,物料电流按程序自动提加,即为恢复正常运行
启炉置换
1
通知现场开氮气手阀
告知现场: 开XV04B07手阀
还原炉具备升压
启炉置换
2
升压
打开XV04B07,XV04A/B12通入氮气还原炉平吹10分钟,再将压力泄至0.05MPa,关闭XV04A/B12切断阀及手阀,再升至0.6MPa。
1.氮气流量设定500㎏/h 2.尾气压力PV04B02压力上升至0.6MPa
启炉置换
3
通知检漏
告知现场底盘,模块查漏
XV04B07已经关闭
End of preview. Expand in Data Studio
  • stage: 流程阶段
  • serial: 步骤序号
  • site: 作业点
  • task: 作业事项任务
  • tool: 所需材料物品等
  • action: 具体做什么
  • target: 做到什么程度

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